在對銅礦選礦設備陶瓷過濾機的生產(chǎn)實踐中發(fā)現(xiàn),底流濃度、真空度、筒體轉(zhuǎn)速及反沖洗壓力四個因素對銅精礦過濾水分的影響較大。銅精礦水分不穩(wěn)定是影響選礦生產(chǎn)的一個重要的技術問題,直接關系到選礦企業(yè)的生產(chǎn)成本、經(jīng)濟效益和社會效益。
針對在選礦設備陶瓷真空過濾機選礦得出的影響因素,綜合考慮銅礦原礦的性質(zhì),對銅礦過濾機做出了一下調(diào)整。
一、更改陶瓷過濾機分配頭固定方式。陶瓷過濾機自安裝以來,分配頭一直漏水漏風,分析原因是由中心一個螺絲固定,在運轉(zhuǎn)時無法保證周邊的密封。針對這一狀況,將分配頭改為由周邊四個螺絲的四點固定方式,完美解決了陶瓷分配頭漏水漏風狀況。
二、更改陶瓷過濾機分配頭真空區(qū)。隨著陶瓷錯氣片的技術升級,陶瓷過濾機原本的分配頭真空區(qū)與錯氣片真空區(qū)不再對應。設備工作時,真空存在泄漏,達不到陶瓷過濾機真空度的要求,影響過濾水分。針對這一狀況,通過對分配頭切割、堆焊、打磨等辦法,更改了陶瓷過濾機分配頭真空區(qū),使其與錯氣片一一對應,達到了真空要求。
三、調(diào)整陶瓷過濾機料位。起初陶瓷過濾機一直保持較高料位工作模式,且料位上限與下限之差為2~3cm,進料間隔為10s,每次進料時間為4s。屬于頻繁進料,造成空壓機頻繁啟動,氣動控制閥頻繁工作,嚴重影響其使用壽命。同時長期保持高料位工作,使陶瓷過濾機反沖洗動作在液面下進行,影響反沖洗質(zhì)量。針對這一狀況,將料位計下降20cm,從而達到下降料位的目的,并擴大上限與下限差,完美解決了陶瓷過濾機頻繁進料現(xiàn)象,同時使反沖洗動作保持在液面以上進行,確保了反沖洗質(zhì)量。
四、陶瓷過濾機反沖洗系統(tǒng)改造。一直以來陶瓷過濾機反沖洗壓力波動大,波動范圍為10~150mpa,嚴重影響反沖洗效果。針對這一狀況,決定在反沖洗管道中間添加一個壓力緩沖包,制作并安裝到位后,反沖洗壓力波動達到理想效果,波動范圍為60~150mpa。
通過對選礦設備陶瓷過濾機的整改試驗,陶瓷過濾機整改之后銅精礦過濾水分得到下降。由此可見,選礦設備的正確應用對較終精礦的影響是很重要的。在選礦生產(chǎn)過程中,要保持選礦設備的良好運行,隨時調(diào)整,確保選礦效益的較大化。
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