含鎢鉬礦石工業(yè)試驗采用選礦設(shè)備作業(yè)流程總結(jié)分析:浮鉬尾礦進入 φ1500mm×1500mm攪拌桶攪拌后進入粗選作業(yè),浮選是在堿性礦漿中進行,經(jīng)過一粗二掃二精得白鎢粗精礦,鎢粗精礦品位可達2.361%,回收率達82.76%。粗精礦經(jīng)過2PN砂泵送至φ3.6m濃縮機脫藥,濃縮機底流集中進行加溫攪拌,加溫后的濃礦漿放入φ2m分泥斗脫藥并經(jīng)稀釋后進入中 1000mm×1000mm攪拌桶調(diào)漿。經(jīng)過一粗三掃三精,獲得浮選白鎢精礦,WO3含量46.48%,回收率87.21%。浮選得到的白鎢精礦進入酸浸作業(yè),生產(chǎn)每噸精礦鹽酸用量為200kg,酸浸后白鎢精礦WO3含量53.566%,作業(yè)回收率為99.54%,對原礦回收率為71.82%。
此后洛鉬集團技術(shù)中心在工業(yè)試驗的基礎(chǔ)上,對藥劑和流程進行了適當(dāng)調(diào)整和改進,采用國產(chǎn)油酸(皂化)作捕收劑,并在精選加溫脫藥作業(yè)后添加了消泡劑,獲得 WO3含量49.35%的白鎢精礦,精選作業(yè)回收率達94.38%。目前選礦設(shè)備實際生產(chǎn)中浮鉬尾礦WO3含量已降至0.06%左右,以油酸(皂化)作捕收劑,仍可產(chǎn)出WO3含量30%-35%的白鎢精礦,富集比達500倍以上,鎢的回收率在50%左右,這是低品位白鎢回收成功的典型范例。
河南欒川縣眾鑫礦業(yè)有限公司從多金屬硫化礦浮選尾礦中進行了白鎢回收的工業(yè)試驗,以731氧化石蠟皂為捕收劑,水玻璃為抑制劑,當(dāng)硫化礦浮選尾礦WO3含量0.25%時,經(jīng)一粗二掃三精的浮選作業(yè),獲得白鎢粗精礦WO3含量2.5%,粗選作業(yè)回收率為69.6%,粗精礦采用加溫精選法處理,經(jīng)一粗一掃四精流程選別,獲得白鎢精礦WO3含量62.5%精選作業(yè)回收率為73.08%,再精酸浸處理后,較終白鎢精礦品位達65.05%,鎢的總回收率為 50.47%。
成套選礦設(shè)備
破碎設(shè)備
磨礦設(shè)備
篩分分機設(shè)備
磁選/浮選設(shè)備
選礦輔助設(shè)備
水泥生產(chǎn)設(shè)備
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